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您的位置:网站首页 > 最新文章日产1.5吨高硅氧玻璃球的电熔窑
陈金方
(江苏大学材料学院,江苏 镇江 212013)
摘要:高硅氧玻璃的具有诸多的优点,有着广泛的用途,是石英玻璃良好的代用品。高硅氧玻璃的基础配方中硼含量达到20%以上,硼有较高的挥发性,用火焰窑不适用。因此探索使用电熔窑进行熔制,取得了较为满意的效果。
关键词:高硅氧玻璃、高硼硅玻璃、电熔炉。
高硅氧玻璃(vycor glass)是一种含二氧化硅在95%以上的玻璃。许多性能和石英玻璃相像。是石英玻璃良好的代用品。制法比普通玻璃复杂。
玻璃通常有钠硅酸盐二元系统和钠硼硅酸盐三元系统玻璃制得。
该研究是以纯碱、石英砂和硼砂为主要原料制备钠硼硅酸盐原始玻璃纤维,经酸沥滤、水洗、烘干、烧结等工艺处理后,得到SiO2含量达96%以上的高硅氧玻璃纤维,它是一种耐高温的无机纤维,具有优良的耐温、耐腐、绝缘、介电等性能, 软化点接近1700℃,长期使用温度在900℃以上,已广泛应用于耐高温绝缘材料、防火防护材料、高温气体和液体过滤材料和航天飞行器的防热抗烧蚀及透波材料等。可制成多种制品。
最初高硅氧玻璃的发明主要是使用在军工和航空、航天领域。由于高硅氧玻璃的上述优点,今天己广泛地应用在民用行业。例如用于熔融金属的过滤净化,有效提高铸造质量和铸件合格率,过滤网具有良好的耐高温、耐金属熔体冲刷,发气量低,滤渣效果好,使用方便,经济等优点。适用于灰铸铁、球墨铸铁、小型铸钢件浇铸的过滤净化。
(一)高硅氧玻璃成分:
表1
成分 |
SiO2 |
CaO+MgO |
B2O3 |
Na2O |
Fe2O3 |
标准要求 |
67.5±1.0 |
≤0.3 |
23.0±1.0 |
8.0±0.5 |
≤0.2 |
实测值 |
67.75 |
0.3 |
22.85 |
7.96 |
0.05 |
(二)质量标准
①玻璃球内不允许有直径为1.0mm以下的密集气泡,直径为1.0mm以上的气泡不得超过10个。
②玻璃球内不允许夹有结石及有色杂质。
③二次冒泡温度:≥1035℃
(三)小型电熔窑研究设计和试验
高硅氧纤维的基础玻璃组成中,硼含量超过20%,属高硼硅酸盐玻璃系统。火焰窑中Na2O和B2O3的挥发量分别高达143%和76%,因此配合料中Na2O、B2O3的引入量分别为基础成份中的2.43倍和1.76倍。高硼玻璃(一般含B2O315%以上) 在高温下均有所谓的“硼反常”现象。
(1)火焰窑、电熔窑熔化中Na2O和B2O3的挥发量及原料成本比较。用以熔制高硅氧玻璃的日产1.0t的小型电熔窑,与火焰窑进行对比。根据玻璃全分析的报告B2O3和Na2O的挥发量仅为1%,因此生产每吨玻璃的原料成本,仅硼酸一项可降低约40%。数据列于表2。
表2
窑型 |
B2O3含量% | ||
基础配方 |
实际引入量 |
挥发量 | |
火焰窑 |
25.00 |
44.00 |
76.00 |
电熔窑 |
25.00 |
27.50 |
10.00 |
在料盆的底部装有一铂金坩埚,用于控制玻璃液的流量,即使玻璃液的表面有硼皮,也只能浮在玻璃液的表面,也不可能进入玻璃球。
(3)电熔窑砖材选择。参考有关的文献,通常熔化高硅氧玻璃的窑炉的耐火材料选用白泡石、石英砖、锆英石、电熔锆刚玉等。石英砖价格较高。锆英石、电熔锆刚玉砖有部分的氧化锆熔化到玻璃液中,拉成丝织成玻璃纤维后,无法除去。
最后决定选用了白泡石砌筑小型电熔窑,窑炉运行了二个月零十天后,结果如图3。对于生产高硅氧玻璃的使用白泡石砌筑小型电熔窑的寿命一般在60天-90天。该电窑在70天的运行中玻璃球的质量还是很好,后来由于电极孔附近腐蚀严重,漏玻璃液而被迫停产。下一个窑期电极孔附近的白泡石不再保温,其使用效果略好一些。
对于生产高硅氧玻璃的窑炉也只能用白泡石,因为白泡石主要化学成分是SiO2,这正是高硅氧玻璃中所需要的组成。该电窑所用的白泡石在工厂中经过了预烧,由于砖材的体积选的较大,在预烧过程中成品率很低,预烧过的白泡石很疏松,建窑过程中一不小心就断裂。
在烤窑过程中白泡石的膨胀系数很大,但开裂现象不严重,在在烤窑过程中要注意窑炉钢结构的顶丝的松动。
(4)电熔窑的烤窑
采用冷安装,把所有的电极安装到位,加满碎玻璃,插入硅碳棒烤窑,烤窑的温度曲线如图4。白泡石砖的热膨胀系数大,所制定的烤窑速度较慢。700℃以下,每小时升温速度为7℃。700℃-1100℃,每小时升温速度为10℃。到1100℃保温至上层电极通电。在整个烤窑过程中发现,这样的烤窑速度还是有点快。
白泡石砖的导热系数小,高硅氧玻璃的导电率曲线在低温时斜率较大,流液洞和上升道较难导通。平时采用锆刚玉砖砌筑的熔化其它硼硅玻璃的电熔窑,采用这样的烤窑工艺很快就导通了。
(四)为了提高拉丝的产量,采取的几项技术措施。
在与某厂签订的开发合同中,要求制成的玻璃球能拉丝。试生产的初期,生产出的玻璃球就能拉丝,但拉丝的产量不高,断头率高。
课题组成员进行了分析和讨论,产生断头的主要原因有:①白泡石熔解于玻璃液中,产生结石。②玻璃球的成分不均匀。③玻璃球中有气泡。
(1)控制熔制温度,防止局部过热和产生白泡石结石。
白泡石均匀的熔于玻璃液中,与玻璃液熔为一体是允许的,所不能容忍的是局部温度过高,白泡石过量的熔于玻璃液中。在试验过程中为了防止冷料毯的温度不过高(小于100℃),曾经关闭上层电极的功率,而把所有的功率都加到下层,出现了冷顶层太厚的现象,并且拉丝的产量有所降低,大家分析认为是下层集中供电,是有较多的白泡石熔于玻璃液中形成微不均匀的结石所致,然后又恢复上、下层同时供电,冷顶层温度大概在150℃,拉丝的产量有所提高。
在小型电熔窑试验中,做过改变熔制温度的试验,经对应的拉丝试验表明,高硼料的熔制温度一般控制在1450℃以下为宜,温度过高,耐火材料侵蚀严重,拉丝断头率将明显升高。
(2)消除玻璃球成份的不均匀。
上面提到由于高硼料易挥发份含量高,宜采用“速熔”,不宜让玻璃液在窑内长时间停留。在配合料方面,降低石英砂的颗粒度。
小型电熔窑试验采用干法混料,水分控制在3-5%左右为好。配合料不含水份,容易分层。水份含量过高,又容易结团。
作者设计的日产1.0高硅氧玻璃球的电熔窑
(3)合理确定电熔窑的体积熔化率。
一般说来,熔窑的体积熔化率取得低一些,对玻璃液的熔化和澄清是有利的。但对高硼料来说,玻璃液在窑中停留超过一定的时间,反而不利,既增大成分波动,又影响质量。在试验中曾做过加大出料量的试验(相应提高电功率),使体积熔化率先后达1.2t/m3·d、 1.5t/m3·d和1.8t/m3·d以上。从拉丝效果来看,面积熔化率低于1.5t/m3·d以下,玻璃球质量均能满足拉丝要求,面积熔化率高于1.5t/m3·d,质量明显下降,影响拉丝。由此可见,在电熔窑中适当地提高体积熔化率,不会使玻璃球质量变坏,相反,体积熔化率过高或过低均会影响熔制质量。
属高硼硅玻璃的高硅氧球,采用白泡石砌筑的电熔窑熔制,从其玻璃的熔制特性与要求出发,严格控制原料的颗粒度、配合料的水分及合理控制其熔制工艺参数,熔制出的玻璃球质量比火焰窑生产的球质量大大提高,基本上能满足拉丝工艺的要求。
主要参考文献
1.陈金方.玻璃的电熔化与电加热.上海.华东理工大学出版社,2002.
2.陈金方.熔制硼硅酸盐玻璃的电熔窑――浅谈窑型、冷炉顶、配方三者关系[J].玻璃与搪瓷,2004,(5):24-25.
作者介绍:陈金方(1963),男,副教授,硕士生导师,《玻璃的电熔化与电加热》编著。主要从事玻璃电熔窑方面的研究和设计工作。联系电话:0511—88791451,手机:013951280541 E-mail:jfchen@ujs.edu.cn
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